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mes essais, mes astuces, mes projets...

dimanche 15 décembre 2013

FY960 : etape 4.2 préparation des ESC - MAJ



Mon colis est enfin arrivé avec les fiches servo, le cable servo (4m) et les rallonges electriques (2x4m).

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jeudi 7 novembre 2013

FY960 : etape 3 reception moteurs/esc

Je salue foxtechfpv pour la livraison ultra rapide (3j dimanche compris). J'ai en plus beneficié d'un envoi DHL alors que je beneficiais d'une option d'envoi gratuit (envoi airmail normal), et du coup j'ai eu droit à un colis DHL.... sur le cul
Donc belle boite avec des petits (gros) sachets, avec les 6 moteurs et les 6ESC OPTO




Ils sont assez imposants (a droite l'un des moteurs de mon Hexa Talon)


Je n'ai qu'un reproche à faire, les fils moteurs sont ULTRA courts

mardi 29 octobre 2013

FY960 : etape 2 assemblage de la frame

J'ai profité de ma pause repas pour monter la frame, en gros une bonne demie-heure sans notice (pas besoin, c'est simple et logique à monter)




C'est sacrément grand comme frame, comparé à ma main :



Coté qualité produit, c'est top avec un usinage précis, du carbone et de l'alu.
Les supports moteurs usinés en alu, avec un support carbone pour le moteur au dessus :


et une autre plaque pour l'ESC en dessous :

samedi 1 juin 2013

Hexa : matos complet

Je n'avais pas encore posté de photo de mon matos au complet en ordre de vol.
C'est maintenant chose faite avec cette photo. Nous avons donc :
- Une MX12
- Une Gopro Remote scratchée à la MX12 pour declencher avec l'index
- Une GoPro 3 black
- Une KK2.0
- Un Apache OSD et son GPS
- Un VTX immersionRC avec son antenne spiro
- Une seconde Lipo dédiée au VTX et l'OSD



C'est avec ce matos que j'ai photographié la cité internationale

lundi 20 mai 2013

Hexa : Cité Internationale vue du ciel


Cité Internationale depuis flickr


Petit essai en hexa pour une prise de vue dégagée. Le rendu n'est pas si mal.
Materiel :
  • hexacopter TGY
  • GoPro3 Black
  • Carte KK2.0 en selflevel
  • Hauteur de 40m du sol environ
  • samedi 15 décembre 2012

    Hexa : le train d'atterrissage et la gopro3

    J'ai enfin recu mon train atterrissage Jakub de chez Quadframe, et je l'ai monté ce matin.





    J'en ai profité pour fixer la GoPro3 fraimchement upgradée (le dernier firmware a rajouté le support du liveview sur smartphone via l'app GoPro), et simplement collée sous le support batterie :




    J'avais profitté d'un soir de pluie début décembre pour passer la carte KK2 au firmware 1.5, rajoutant l'autolevel (mode stabilisé) et la gestion de la nacelle (je n'en ai pas).
    Ce mode stabilisé est bluffant, voici 4 vidéos, les 2 premieres filmées à l'iPhone, les 2 autres en caméra embarquée :
    autolevel off :

    autolevel on :


    Embarquée autolevel off :

    Embarquée autolevel on :

    mercredi 12 septembre 2012

    Double tricopter : Hexacopter

    Mi aout, apres plusieurs mois de tricoptère, j'avais envie d'un autre engin, plus gros, plus puissant (et cappable de soulever un appareil photo par exemple).
    Je me suis donc mis à construire un Hexacopter (6 moteurs), voici le récit de sa construction

  • 18 aout 2012 : reception du colis et montage

  • Je suis parti sur une frame en carbonne de chez Turnigy : Hexa Talon

    D'une qualité superbe pour le prix, le montage est des plus simples (j'ai découvert le mode d'emploi au fond de la boite quand j'ai coupé le carton pour le jeter au bac papier :D ) et les finitions sont pas mal (voir photos)
    Coté mécanique c'est assez simple : une platine centrale, des pieces de maintient des bras qui sont fixées aux 6 angles pour maintenir les bras, et au bout des supports moteur avec pieds en carbone.




    Autre avantage de la frame, ca tient pile dans le sac (le trico tient plié par contre) :

    Coté éléctronique, c'est un peu plus complexe, car la partie centrale est vraiment petite;
    du coup pas possible d'y glisser les ESC, ou meme la carte de controle.

  • 19 aout 2012 : Deuxième phase de montage

  • Du coup les cartes de distributions seront placées au-dessus avec la carte KK2.0 :




    Et les ESC iront en dessous, les fils passant dans les tubes :



  • 26 aout 2012 : Phase 3 du montage

  • Après une courte pause (je n'avais plus de connecteurs pour les moteurs), on s'occupe des moteurs, placés tête en bas, c'est mieux pour l'aération du corps du moteur :




    Puis vient le moment de déterminer la place des lipos :


    et de monter les helices :


    Et voici le bestiau terminé :




    Puis de lui fixer des pieds de fortune (recyclage power !) :


  • 29 aout 2012 : On décolle

  • Et nous voila prêts pour les premiers essais : les moteurs tournent \o/


    Puis le premier vrai décollage :


    La même en version embarquée, on peut noter qu'il n'y a absolument aucune virbation (comparé au trico qui vibrait pas mal au début)


    Puis On passe aux essais en plein air :


    C'est super stable, nickel chrome et je n'ai pas encore touché aux trim ni aux reglages de la KK 2.0.
    J'ai juste essayé de monter les moteurs tete en haut, car il y avait vraiment peu de place entre l'helice et le bras; mais j'ai eu un comportement étrange de l'hexa, il se met à moins bien réagir sur le gauche droite, et surtout j'ai été obligé de trimer à fond à droite, car il tournait sur lui-même.


    J'ai installé également le systeme FPV (avec cette petite CAM sony de chez HK à 16$ ultra lumineuse (limite trop en plein jour, et limite infrarouge la nuit tellement on voit dans les parties sombres) et une batterie LiPo recyclée de mon Hélico





    Pour conclure,c 'est une machine sympa, super simple à piloter, et un peu plus lourde que le trico (1800Gr contre 800 pour le trico) et un peu plus petite, par contre plus encombrante car non pliable :